摘 要 一体化压铸车身后地板采用多个零件集成,大大减少了焊点数量及零件数量,同时也具备轻量化效果,大幅降低了汽车制造难度,缩短了整车的开发周期。为了进一步降低成本,从整个压铸全过程分析了压铸节拍的构成,并对动作进行优化,最终实现了压铸循环时间为 90 s。对产品尺寸、内部质量、力学性能进行测试,均达到产品品质要求。
关键词 一体化压铸;车身后地板;压铸节拍;力学性能
随着压铸免热处理材料研发[1-7],压铸件向大型化,集成化方向发展[8-11]。从 2020 年特斯拉开发一体化压铸后车身以来,由于其具有减少零件数量、降低焊点数量、减轻产品质量、提升整车刚度等优势,得到国内主机厂的重视,先后开发一体式压铸的整车厂有小鹏、极氪、蔚来、理想、赛力斯、长安、小米和一汽等。为了降低成本,提升效率,本研究根据压铸工艺开发与实践,介 绍 压 铸 节 拍 缩 短 优 化 要 点 ,旨 在 为 相 关 生 产 提 供参考。
1 一体式压铸后车身产品介绍
图1为一体式压铸后车身结构设计。产品设计分为4个区域,分别为低速碰撞区 1,后防撞梁及吸能盒变形,可更换零件维修;中速碰撞区 2,挤出铝安装梁变形吸能,可更换零件维修;高速碰撞区 3,压铸铝纵梁局部变形吸能,可进行加热矫形维修;不变形区4,压铸铝结构支撑,保障乘员舱完整,减少人员伤害。采用压铸铝车身后,和传统冲压钢后车身对比,整车的刚度及集成度大幅提升,见表 1。

图2为压铸产品,其轮廓尺寸为1 600 mm×1 450 mm×800 mm,基本壁厚为 2.5 mm,从产品的特征进行分析,适合中心进料方案(见图 3)。最终的压铸工艺参数见表2,采用了高真空压铸工艺方案[12],铸造压力降低到 28 MPa,大幅降低了压铸锁模力,最终选择70 000 kN 压铸机。
2 压铸节拍分析
压铸循环过程:给汤→静置→压铸→冷却→开模→开滑块→一次顶出→取件机器人进入→夹持零件→二次顶出→机器人带件出大杠→完整性确认→喷涂机器人进入→喷涂→喷涂机器人离开回到原点→滑块入→合模到位→锁模→给汤→进入下一步循环,通过实测数据,各个动作时间见表 3。其中耗时最多的为冷却(30 s),其次为压铸(15 s),总计时间为 134 s。
根据精益生产改善的4大原则[13-14]:取消(Eliminate)、合并(Combine)、简化(Simplify)和重排(Rearrange),可以合并压铸机的多个动作、通过现场方式,可以实现如下动作的合并,开模和开滑块实现合并;开模和机器人进入取件区域合并;机器人进入取件区域和一次顶出合并;取件出压铸机区域合并和喷涂机器人动作合并;喷涂离开滑块合模区域;锁模储能和给汤合并。
3 压铸节拍优化
3.1 动作合并优化
图 4 为模具尺寸示意图。可以看出,滑块的高度为600 mm,开模距离为 2 300 mm,开模用时为 11 s。从模具尺寸可以看出,动模开模达到 600 mm 时,滑块已经脱离定模,开滑块不影响;在压铸时可以设定在此位置发开滑块信号,开滑块时间(5 s)在开模(11 s)时间以内,由此可以优化时间 5 s。
根据取件机器人带抓手的状态,当开模距离为1 200 mm,取件机器人和动模空间上不干涉,机器人开始进入,同时动模开模及滑块到位,产品一次顶出,取件机器人到位,优化取件机器人进入时间 6 s。此时,喷涂机器人在模具上方准备,取件机器人离开大杠区域,在空间上已经和喷涂机器人没有干涉,机器人可以发信号给喷涂机器人,机器人进入压铸模内,优化等待完整性检测信号 3 s,如果完整性出现异常,机器人发异常信号,压铸机停止。
图 5 为喷涂工装和动模俯视图。可以看出,动模喷涂和滑块在合滑块的条件下,会出现空间上的干涉,存在安全问题。实际上,当喷涂退出滑块合模范围后,就可以同步合滑块,可以优化 2 s;同时把锁模储能和给铝液时间合并,优化节拍 3 s,但同时如果锁模力确认没有达成设定值,压铸机将停止压射,避免飞料。

综上,采用动作合并总计可以优化节拍 19 s,压铸循环时间为 116 s,见表 4。
3.2 压射时间优化
通过以上的动作合并优化,压铸循环时间可以控制到 116 s,从压铸机的结构分析,基本已无可优化时间空间。压射时间和冷却时间为 45 s,可以从加快铝液的充填时间和缩短冷却时间上进行分析优化。
两种压射工艺曲线见图 6。通过验证,两种压射工艺曲线都可以生产出合格产品。图 6a 的工艺由于低速阶段时间长,抽真空比较充分,真空度能得到很好保证,而图 6b 由于采用加速工艺,减少卷气,同样可以满足产品性能需求。但是对于节拍而言,加速工艺在低速阶段的时间可以缩短 1~1.2 s,对节拍有利,所以,选择图 6b 工艺进行压铸,进一步缩短节拍 1 s。
3.3 冷却时间缩短优化
为了保证压铸品质,料饼厚度一般控制在20~35 mm,将冷却时间缩短后,料饼的断面会出现鼓包或者炸裂,给生产带来困扰。这种鼓包形成的主要原因为铝液里残留气体,在有外界约束的条件下,不会产生,当开模后,由于表面的铝还处于高温状态,强度比较低,气体膨胀,最终铝液流出或炸裂,见图 7。
图 8为铸件浇注系统。料饼被包含在浇口套的位置,为了解决料饼鼓包问题,需要将料饼接触的位置加强冷却,采用如下的对策方案:①冲头、浇口套、分流锥采用独立的冷却水控制。②常温冷却水改为冰水,温度由 25 ℃降低到 5 ℃。③冷却水的压力提高,由 0.6 MPa 提升到0.9 MPa。④冲头增加加强筋(见图 9)。⑤改变浇口套的冷却方式,采用隔水片的方式(见图 10)[15]。


4 冷却时间缩短优化结果验证
4.1 节拍验证
通过以上动作合并调整及冷却能力提升,进行生产验证,最终达成了压铸 90 s 循环时间。表 5 为优化后节拍分解表,表 6 为压铸机实际节拍记录。
4.2 产品尺寸验证
图 11 和表 7 为根据不同的留模时间得到的产品,进行蓝光 3D 扫描得到的检测结果。其中,轮罩作为关键尺寸,对整车装配有很大影响。根据扫描数据的结果,整理数据见表 3,数据中的负值标识轮罩向内,正值表示向外。可以看出,留模时间在 25~30 s时,轮罩尺寸变化不大,但留模时间减少到 15~20 s,轮罩向内收缩比较大,约有 0.7 mm 的变化。根据整车尺寸要求,公差控制在−1.5~+0.5范围内,尺寸符合公差要求,只是接近下限值。留模时间缩短,尺寸缩小的推测主要原因为,产品在模具中停留时间短,离开模具时的温度高,然后在冷却过程中没有外界的约束,所以尺寸收缩比较多。

4.3 内部质量验证和力学性能验证
采用 XYG-22508 探伤机对产品内部质量进行检测。根据 ASTM E505 标准,防撞梁区域要求探伤等级为 2 级,其余位置要求为 3 级。节拍优化后,所得到的探伤品质照片见图 12。根据 ASTM E505 图谱标准对比,撞梁和轮罩及远端均达到 2级水平,符合品质要求。
经过多轮工艺调试,为了快速验证力学性能结果,取性能薄弱,且 SPR 铆接强相关的位置,根据内部属性要求,伸长率要保证 5% 以上,取样位置见图 13。1 号和 2 号为轮罩位置,3 号、4 号、5 号为天侧远端,以上这些位置和整车之间采用 SPR 铆接。力学性能测量结果见表 8。可以看出,不同位置试样伸长率均在5% 以上,满足产品品质要求,可以按节拍缩短后的工艺生产。
5 结 论
(1)通过取件机器人、压铸机逻辑优化可以大幅缩短压铸循环时间。
(2)通过对料饼部位的浇口套,冲头部件提升冷却水压力,降低循环水温度及结构优化,可以大幅缩短冷却时间。
(3)压铸节拍缩短后,轮罩关键尺寸向内收缩约0.7 mm,接近尺寸公差下限,探伤和力学性能均满足产品品质要求。
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王 健 宋成猛 侯东锋
(浙江极氪汽车研究开发有限公司,宁波 315800)
本文转载于《特种铸造及有色合金》2026年第2期
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